PCB废污水处理案例|PCB电路板线路板厂废水如何正确地处理方法
来源:火狐娱乐 发布时间:2026-01-12 17:14:20
PCB(印制电路板)生产的全部过程中产生的废水主要来自于钻孔、蚀刻、电镀、显影等工序。其中含铜废水占比最高,达到总水量的40%以上,其次是高COD有机废水(如显影褪膜工序)和络合废水(如沉铜、镀金环节)。这类废水具有成分复杂、毒性大、难降解等显著特点,若处理不当将对生态环境能够造成严重危害。
废水中主要污染物包括:铜离子(浓度可达200-500mg/L)、镍、铅等重金属;EDTA、氨氮等络合物;油墨、树脂等有机污染物。其处理难点集中在三个方面:一是络合态重金属难以通过常规沉淀法去除;二是有机污染物导致生化系统效率低下;三是不同工序废水性质差异大,需分类预处理。
含铜废水采用化学沉淀+pH调节工艺,通过投加氢氧化钠形成氢氧化铜沉淀;络合废水需先破络处理,常用硫化钠或铁盐置换法;有机废水则采用芬顿氧化或微电解工艺降解COD。
推荐采用物化预处理+生化处理+深度过滤的三段式组合工艺。其中生化段建议选择MBR膜生物反应器,其对COD去除率可达85%以上;深度处理可选用活性炭吸附或离子交换树脂,确保出水铜离子浓度低于0.5mg/L。
pH自动控制系统建议选用进口电极(如梅特勒品牌),反应池推荐采用PE材质防腐设备,污泥脱水第一先考虑板框压滤机(处理量≥10吨/日时选用自动卸料型号)。
客户背景:该企业日排放废水800吨,原处理系统存在铜超标(出水1.8mg/L)、污泥含水率高(85%)等问题。经检测,其蚀刻废水含铜量达320mg/L,且含有大量柠檬酸络合剂。
改造后出水铜离子稳定在0.3mg/L以下,COD从450mg/L降至60mg/L,污泥含水率降至75%。年节约药剂成本约35万元,重金属污泥量减少40%。
该客户同时面临含氨废气和含镍废污水处理难题。其电镀车间产生的废气中氨浓度达200ppm,废水镍含量超标(1.2mg/L)。
废气氨去除率提升至98%,废水镍浓度稳定在0.05mg/L以下,年节水12万吨。该项目特别值得一提的是实现了废弃净化处理副产物(硝酸盐溶液)作为废水净化处理碳源的有效利用。
通过大量工程实践发现,PCB废水净化处理需格外的注意三个要点:一是一定要进行废水分类收集,不同性质废水混合后可能会产生更难处理的污染物;二是破络工序要放在沉淀处理前,否则铜去除率会下降50%以上;三是建议安装在线监测系统,实时监控ORP和pH值等关键参数。
当前行业技术发展的新趋势显示,电化学氧化、特种膜分离等技术在PCB废水深度处理中的应用比例正逐年上升。企业在规划新建项目时,建议预留10%-15%的工艺升级空间,以应对日益严格的环保标准。